煤矸石高岭土盐酸化学提纯工艺(技术利用煤矸石和矿山剥离粘土生产低碱水泥的实践)

发布日期:2024-12-22 09:14:02     作者:挥霍迩的爱     手机:https://m.xinb2b.cn/sport/wdm456191.html     违规举报

01

生料配料及原料存在的问题

某公司生料长期采用石灰石混合料、黑页岩、硫酸渣三组分配料,2019年公司常用的铝质校正材料黑页岩资源枯竭,先后改用粘土、红土等作为铝质校正材料。由于粘土、红土Al₂O₃含量在12%~14%左右,用其作为铝质校正材料配料,生料易烧性差,硅酸率偏高,在窑内烧结范围窄;熟料在煅烧的过程中飞砂大,预热器系统易塌料,熟料结粒差,质量波动大,产量低;熟料易磨性差,生产成本高。为解决生料配料的问题,公司广泛开展调研,寻找更合适的替代校正料,采取新的配料方案,实施后效果显著。

02

铝质校正材料的选择

2019年4月,该公司积极寻找合适的铝质校正材料,在公司周边调研的原燃料情况如表1所示。

表1 几种硅铝质校正材料的化学成分,%


通过对比发现,煤矸石的化学成分与黑页岩相近,而且K₂O、Na₂O也较低,是一种理想的铝质校正材料,并非常有利于低碱水泥的生产,公司决定采用煤矸石作为铝质校正材料。

03

石灰石矿山的质量

该公司石灰石矿不同矿点的质量情况如下:

(1)1号矿山石灰石易烧性最差,若使用量大,易造成熟料烧成质量波动。

(2)2号矿山石灰石总体质量优良,CaO含量在48%~53%,MgO含量在0.8%左右,用其配制的生料易烧性好,产质量易控制。

另外,在2号石灰石矿山开采剥离过程中,产生的粘土混合料是一种非常优良的粘土原料的替代品,其Al₂O₃含量在14%左右,Fe₂O₃含量在12%左右,碱含量在0.9%左右。充分利用矿山剥离的粘土混合料,有利于低碱水泥的生产,可减少煤矸石和铁粉的配料量,降低生产成本,减少矿山开采剥离量,改善生态环境。

(3)1号矿和2号矿石灰石以1:9至2:8比例搭配下山。

04

新的配料方案

生产实践显示,公司2号矿点石灰石中的夹层土,是一种非常优良的硅质、铝质、铁质原料,煤矸石是一种生产低碱水泥的较为理想的铝质校正材料。因公司无预均化堆场,所以采取了如下措施进行生料配料:

(1)将2号矿山石灰石开采剥离过程中的粘土混合料,按要求搭配石灰石以混合料的形式破碎入库,完全代替煤矸石用量,生料中煤矸石配比下降2%左右,铁粉配比下降0.5%左右。

(2)为降低矿山粘土混合料搭配难度和利于烧成石灰石出库搭配,2号配料库石灰石CaO含量控制在43%~46%,1号、3号配料库石灰石CaO含量控制在46%~49%,4号配料库石灰石CaO含量控制在49%以上;2号采区西南角高镁石与石灰石1:20搭配下山,控制最终石灰石MgO<1.5%。

(3)降低煤矸石粒度,控制进厂煤矸石粒度≤50mm,根据熟料的化学成分及时调整煤矸石掺加比例,一般控制在4%~8%之间。窑中控室及时调整石灰石搭配出库,保证配料的稳定性。

(4)做好石灰石搭配人库工作,具体入库指标见表2

表2 石灰石入库指标


(5)控制熟料中Fe₂O₃ Al₂O₃的总量在8.8%左右,保持合适的液相量。熟料三率值设定为:KH=0.90±0.02,SM=2.5±0.1,AM=1.5±0.1,熟料Fe₂O₃控制在3.5%±0.2%。

(6)原煤要求:原煤热值≥21736kJ/kg,灰分≤23%,全硫St,d≤1.0%,挥发分Vad25%~28%,焦渣特征:2~3。

05

新配料方案实施效果

5.1 原燃料的化学成分

该公司水泥生产各原燃料的化学成分如表3所示。

表3 各原燃料化学成分,%


5.2 配料、半成品、成品情况

(1)通过配料计算,各物料配比为:石灰石89.5%,煤矸石8.0%,硫酸渣2.5%。

(2)P·O42.5低碱水泥各物料配比为:熟料79.0%,粉煤灰16.0%,石膏5.0%。

(3)生产过程中各工序物料化学分析如表4所示。

表4 各工序物料化学成分,%


(4)熟料强度:熟料3d抗压强度27MPa,熟料28d抗压强度57MPa。通过以上各工序技术指标分析,半成品和成品各项技术指标均符合各品种水泥生产要求,生产的熟料是生产低碱水泥的理想半成品。

5.3 取得的成效

(1)充分利用矿山剥离的夹层粘土,解决了矿山排土难的问题,节约了石灰石和硫酸渣用量,大大降低了生产成本,提高了公司经济效益,每年可消化外排堆存煤矸石约8万余吨,为废渣资源综合利用做出了贡献。

(2)由于煤矸石中的碳质成分有助磨作用,原料磨机产量提升,与全部使用页岩配料相比,电耗指标得到改善,生料电耗为11kW·h/t。

(3)生产过程易控制,预热器系统负压稳定,基本无塌料现象,熟料煅烧过程飞砂少,二次风温能稳定在1100℃左右。熟料结粒均齐,fCaO合格率稳中有升,产质量均有所提高。

(4)生产过程中熟料碱含量稳定在0.4%左右,生产的低碱水泥碱含量稳定在0.5%左右。生产的低碱水泥满足了甘肃、青海两省铁路、公路对低碱水泥的需求,得到了客户好评。

(5)水泥混合材掺加量提高到16%左右,生产成本降低,充分发挥了熟料质量效益。

06

存在的问题及改进建议

(1)石灰石无均化堆场,搭配难度大,没有准确计量石灰石中粘土的配入量,造成生熟料化学成分有一定波动。为此,必须长期严格控制石灰石出入库的搭配管理,以降低生产过程产质量波动。

(2)窑产量基本保持不变。由于煤矸石有一定的热值,在生料煅烧的过程中产生一定的热量,C1预热器出口温度有不同程度的上升,在保证熟料Al₂O₃在5.0%左右的情况下,煤矸石用量宜为6%左右,粒度应控制<50mm,烧失量控制<15%。

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